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中央空调维修通过比较油箱底部每天的排水量,发现每天有大约10~20L游离水排出。这说明外界水进人压缩机油系统是连续的,有3种原因可能引起油系统进水,①油冷器出现泄漏。②油箱或脱气罐加热盘管泄漏且隔板泄漏。③蒸汽透平侧润滑油进水。
由于油冷器管程冷却水压力只有0.45~0.48MPa,而壳程润滑油压力在正常运转时达到2.4MPa,两侧压差接近2MPa,泄漏时,冷却水回水一定带油。通过检查冷却水回水COD值,并未发现有油。因此,油冷器泄漏原因可以排除。对油箱、脱气罐加热层油质进行分析,与润滑油进行对比可以判定加热盘管工作正常。对透平汽封情况进行检查,发现透平汽封漏气较大,汽封疏水是从汽封体较低部位的一个孔排出的,但如果蒸汽泄漏量太大或疏水不好,将有蒸汽或冷凝水越过,漏出的部分蒸汽将通过轴承油封进人润滑油系统。
乙烯裂解气压缩机连续出现轴振动联锁,在两个月内造成压缩机非计划停车4次,其中导致乙烯装置整体停车2次,经济损失非常大。对压缩机组的工艺流程和设备状况进行了全面的分析和检查,在分析润滑油取样时,发现油箱内有较多游离水存在,油内水含量远远超过0.1%的允许值。乙烯裂解气压缩机由E—GBT201透平(SIEMENS公司制造)驱动,设有的润滑油站,储油量8000L,用油为MOBILDTEOILMEDIUM透平油,其40℃时的运动粘度46mm2/s,低燃点为201℃。该透平油同时作为透平和压缩机的密封油和润滑油,并作为透平调节系统的控制油。
小型水冷式冷水机配用套管式水冷冷凝器,可采用酸洗。具体的操作方法是:卸下冷凝器,放出积水,再向关内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出位置。稀硫酸在冷凝器中停留20~30min后即可放出,如此反复两三次,后装上冷却水管与冷凝器的连接管,打开冷却水阀冲洗10~20min,防垢和清洗工作即告结束。
在中央空调维修的工业冷水机制冷系统中,压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置是制冷系统的四大件,冷凝器在这是属于放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走,担负着制冷系统重要的角色之一,性能一下降,直接影响到冷水机的制冷能力。
风冷式冷凝器是以空气作为冷却介质的,由于空气中常有灰尘,部分灰尘会粘结在冷凝器翅片的外表面上,时间长了,会使冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此应该定期进行清洗。清洗的方法是:单纯的灰尘可以用压缩机空气等吹干净,如果污物较多,应采用无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。
对于水冷式冷凝器,主要是清除水垢的问题。清除周期依水质而论,水质差的至少每年清洗一次;水质好的,可2~3年清洗一次。
中央空调维修单螺杆有6个槽,两个星轮同时与螺槽啮合。单螺杆每旋转一周,相当于12个气缸工作,螺槽空间得到充分利用。以3000r/min的单螺杆压缩机为例,每分钟压缩次数为3000×12=36000次。因此与双螺杆压缩机相比,排气量相同时,结构尺寸更小。此外,螺杆的螺槽深度随着压力的增大而变浅,在排气结束、星轮齿脱离螺槽时,深度为零,故理论上不存在余隙容积,容积效率较双螺杆高。
单螺杆压缩机设计合理,高速轻载,螺杆旋转一周产生12个压缩循环,每分钟排气近36000次,基本无排气脉动现象,因此振动极小,机组运行时放一枚硬币直立在机身也不会倒下,机组无需安装基础,加上采用了消音、隔音装置,故噪音很低,能保持较安静的工作环境。
中央空调维修在实际的选用时,有很多的参考数据,含有的添加剂成分、所占比例、稳定性等。由于当前市场上种类的繁多,一定采取合理的挑选机制,为了优劣的判断有合理的程序,依照相关标准。
对于人士来说,离心式压缩机润滑原理都是熟知的,不同的机型或许是有差异,但是均有类似点,只要知道每种的需求。其实,原装的会比较好,因为它内部的成分均是依照空压机特点来安排的,工作环境同样应考虑在内,前期的合理规划能在很大程度上避免故障的发生。